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電渦流測功機發動機轉速不穩什麽原(yuán)因

更新時間:2019-8-30 10:49:45 瀏覽次數(shù):

  電渦流測功機發動機轉速(sù)不穩什麽(me)原因

  電渦流測功機的常見(jiàn)故障之一就是發動機方麵的問題,今天來(lái)來說說電渦流測功機發動機轉速不穩什麽原因

  一、測功(gōng)機發動機係統的恒轉(zhuǎn)速控製

  測功機恒轉速控製就是通過轉(zhuǎn)速閉環控製來改變電渦流測功機的(de)自(zì)然特(tè)性,使它的負荷特性變為恒轉(zhuǎn)速特(tè)性(xìng),如果係統偏離平衡點,由於轉速閉環的控製,使得測功(gōng)機勵磁電流相應發生變(biàn)化,即測功機負荷特性從一條自然特性曲線跳(tiào)轉到另(lìng)外一條自然特性曲線,進而使係統返回平衡點。

  二、低轉速不穩定(dìng)點的原因分析

  根據測功機恒轉速控製(zhì)的分析,可以發現,雖然通(tōng)過恒轉(zhuǎn)速閉環控製對測功機自然特性進行改造(zào),但測功(gōng)機發(fā)動機係統穩定運行時,如果發動機瞬時扭矩轉速波動率(lǜ)大於電渦流測功機(jī)轉速閉環調節率,測(cè)功機仍(réng)然是(shì)通過它(tā)的自然特性曲線與發動機保持平衡的。

  此時,如果在某些工況點下發動機的扭矩特性與測功(gōng)機自然(rán)特性存在不(bú)穩定或半穩(wěn)定點,則係(xì)統將在該點附近進行頻繁地調節。轉速閉環雖然可以在一定程度上使係統回複到平衡點(diǎn),但由於測功機勵磁電流加載(zǎi)的滯後,使得係統(tǒng)在這種工況點上的穩定性不如(rú)其它穩定工(gōng)況點。

  三,同時,一般的(de)汽油機在低(dī)轉速、中高負荷工作時,由於氣缸內燃燒很不充分,使輸出扭矩波(bō)動(dòng)過大,進而導致發動(dòng)機扭矩轉速曲線在小範圍內(nèi)呈現無規則變化。當dMe/dn,即扭矩轉速變化率接近或(huò)者大於(yú)測功機的扭矩調解率時,將導致係統轉速控製(zhì)的不穩定。

  從上述理論分析中(zhōng)可以得(dé)出,對於(yú)這種現象最根本(běn)的解決辦法就是盡可能地提高係統的扭矩調節響應速(sù)度,即提高dMe/dn。對於係統來說需要從測功機和控製器兩個方麵分(fèn)別考慮。測功機方麵可以考慮選取勵磁響應即扭矩加載響應更快的測功機;控製器方麵應該進一步改進勵磁電流回路以及相應程序的控製算法。由於條件限製,隻進行了控製器(qì)方麵的改進。

  四、控製器改進及試驗結果

  考慮控(kòng)製(zhì)器電路板布局方麵的改進,減少對信號的幹擾。設計(jì)中優先考慮電磁兼容問題,在對MCU進行模塊劃分後,對帶噪聲和不帶噪聲信號的功能模塊進(jìn)行了有效的隔離,能夠(gòu)滿足嚴格(gé)的電磁兼容性要求。為了在保證電磁兼容性要(yào)求下提高控製核心的通用性,采用了數字核心電路與母(mǔ)板分離的模塊化方案,經過電磁兼容考慮優(yōu)化的測控部分電路布局(jú)。

  同時對勵磁電流回路進行改(gǎi)進(jìn)。由於(yú)本係統采用(yòng)大功率MOSFET作為直流斬波器件(jiàn),通過MC9S12DP256輸(shū)出的PWM信號(hào)進行勵磁電流控製,因此測功機勵磁線圈(quān)中為脈衝電流(liú)。係統采用LEM公司電流傳感器LA58-P進行電流信號(hào)的測量,LA58-P為霍爾型電流傳(chuán)感器,采用非接觸方式測量,具有無插入損失、精度高、響應頻帶寬和抗幹擾能(néng)力強(qiáng)等特點,非常適合(hé)於工業(yè)控製現場應用。LA58-P將脈衝電流信號轉變為脈衝(chōng)電壓信號,在進入A/D轉換模塊前,需要對脈衝信號進行有效值計算。為了提高係統響應時(shí)間及測(cè)量精度,設計中(zhōng)采(cǎi)用了(le)真有效值芯片MX536,此(cǐ)芯(xīn)片自帶低通濾波器,應用簡單方便。MX536輸出信號再通(tōng)過(guò)一級電壓跟隨增強其驅動能力(lì),最後進入係統A/D轉換模塊。

  在上述硬件改進的(de)基礎上,再進行PID的重(chóng)新整定。係統采用分段PID控(kòng)製,整定的順序由低差值段到(dào)高差指段。

  整定的(de)原則如下:

  (1)低差值段的PID參數要求動態響應速度足夠快,在控製對象發生擾動時能快(kuài)速(sù)控製回到(dào)目標設定值。

  (2)最低(dī)差值段的PID參數即為穩態控製的PID參(cān)數,要求穩態控製精度高,在此(cǐ)基礎上響應速度越快越好。

  (3)高差值段的PID參數要求(qiú)超調盡量小(xiǎo),保證階躍調整(zhěng)過程(chéng)中不引發振蕩。

  (4)每一(yī)段的參數之間相互承接,每一(yī)段的(de)PID參數都要(yào)參與係統的調整。這(zhè)可根據調整周期、PID輸出的(de)計算公式以及每段的最大差值進行計算得出參數上限。在具體調試中,可根據實際控製對象以及所需目標控製效果進行相應的調整。

  五、結論

  從上述試驗結果分析可知,所選配的(de)國(guó)產扭振減振器與發動機曲軸軸係匹配合理,能起到很好的扭振(zhèn)減(jiǎn)振作(zuò)用。

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